徐家沟矿综采工作面回撤支架只用了19天,速度之快、功效之高创公司记录,他们采用采煤机扩撤架巷技术,创矿业公司综采工作面回撤先例,比使用放炮技术扩撤架巷节约资金数十万元。
徐家沟矿于3月初综采工作面开始回撤,按照公司惯例,综采工作面回撤第一步是首先扩撤架巷,采用放炮式技术扩3米宽,每米长度要消耗雷管360发,炸药96公斤,120米长工作面要用15天以上时间,人工攉煤,劳动强度大,加之扩巷控顶距最大达6.94米,安全管理压力大。而徐家沟矿井下地质条件复杂,煤层顶板破碎,采用放炮方式扩撤架巷会给顶板管理带来很大困难。如何保持顶板稳定性,如何尽最大限度减少控顶距,如何提高回撤速度,成为徐家沟矿综采工作面回撤的技术难题。采用放炮式扩撤架巷,技术上有保证,顶板破碎难题也能克服,但无疑会使回撤时间拉长,技术部门最保守的估计回撤安装也需要30天。
必须进行技术创新,用最快速度使综采工作面回撤,这是矿党政对生产技术部门的要求。矿生产技术部组织人员反复现场勘查,开会讨论研究。生产部副部长张俊平西安矿院毕业,是矿资深技术人员,有丰富的生产实践经验。他经反复思考,提出了用综采机扩撤架巷方案。他在研讨会上提出自己的设想,并画了草图施工方案。即从5-2煤层穿层到5-1煤层后沿顶板推采并挂铁丝网,铁丝网从老空垂下后停止拉移支架,将端头架与后部溜子脱开、中间架子与前部溜子脱开,改用单体支柱配合端头支架推移溜子,用采煤机正常割煤,每割一刀挂一排钢筋网并打锚杆,每两排锚杆加一排锚索联合支护顶板,采煤机分段割煤,每行走25-30米停机一次闭锁煤机和溜子,然后跟机分三组打锚杆(锚索),打完后再开机割下段,以此类推。每割完一刀煤后用端头架正常推移机头部(机尾部),用单体支架逐段推移中间部,使溜子推移到煤壁后用单体支架顶住,再割下一刀煤,扩够3米后拆除煤机,打帮锚杆,完成整个扩巷工作。此方案被公司生产技术部门认可,称其为综采工作面回撤大胆技术创新。用综采机扩撤架巷不破坏顶、底板,顶板一次性暴露面积小,巷道形成好,减少了打眼、放炮、人工攉煤等环节,克服了因放炮造成漏顶、冒顶、片帮的不安全因素。工作面无需铺设运支架的轨道,运输环节简化,功效提高一倍以上。用炮采扩撤架巷,每进度一米仅雷管、炸药一项就需资金5000元,若再加上人工成本,徐家沟矿综采工作面用采煤机扩撤架巷创收益近60万元。
编辑:鱼聪玲