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【科技之春征文】金华山矿变频技术应用让电气设备节能降耗
作者:李胜会   来源:    发布日期:2014-04-06   点击次数:
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金华山矿大力实施科技兴矿战略,在全矿大型机电设备中积极推广变频技术应用,提高了设备运行效率,保障了安全运转和节能降耗,为矿井可持续发展提供了强劲动力和长远发展。

该矿是个五十多年开采史的老矿井,许多大型设备服役时间超过20年,设备性能落后,能耗大,不能满足现代化生产矿井发展需要。甚至有的设备早已淘汰,配件难以采购,运行中故障频繁,已远远跟不上生产需求,随着矿井开采深度的推进,近年来,该矿科学决策、大力实施科技兴矿战略,深入推广变频技术应用,淘汰制约生产的大型设备,新型节能设备在矿井安家落户。2011年底,该矿在主斜井对主皮带运输机实施了变频技术改造。主运输皮带是该矿煤炭生产提升的主要设备,它的运行状况直接关系到该矿正常生产。多年来,由于原提升系统电控装置采用甩电阻调速,能耗高,设备维护工作量大,检修时间长,运行效率低下,机械磨损严重,同时主副电机(2台380KW高压电机同时运行)功率分配不均衡,两台电机的运行电流相差10A以上,直接影响到该矿正常生产及经济效益的提高和能耗指标的下降。在公司机电管理部和金华山矿的共同努力下,变频改造后,在没有更换电机的情况下,功率因数提高,线路损耗降低,正常运转电流下降15.8%,而且2台电机通过变频器自动调整后功率分配均衡,启动平滑,对机械设备冲击减小,噪音及事故率降低,司机操作更加简便,维护量也大大减小。通过改造前后能耗的实际对比,改造后每月节电8万Kw/h以上,年节电96万Kw/h,仅电费一项就可节支56.5万元/年。主提升皮带的安全运行,保证了矿井的正常生产,节能成效显著。随后,该矿对副立井提升设备实施变频技术改造。矿副立井绞车安装投运于上世纪九十年代,绞车的减速机、制动闸等机械设备、电控设备,电缆、元气件已经老化,能耗高,运行时噪音大,影响系统的安全可靠运行,增加整个提升系统的维护工作量,该矿组织专人对副立井绞车主轴装置及电控部分进行变频改造。经过三个月以来的运行,故障率明显降低,运行平稳,大大降低了电耗,节省了大量费用,实现了安全运转。

该矿570水平西二平台原有一部55千瓦调度绞车,为西二轨下岩巷开拓掘进及3211工作面转运设备、材料施工等服务。随着西二下山生产掘进头面的增加及西二轨下440水平开拓巷道的延伸,55KW绞车每钩只能拉运两个矿车,由于运输战线长、生产单位多,无形中制约了生产运输。该矿动力部门多次深入现场调研,召开专题会议,提出改进方案,论证后决定实施绞车改造工程。新型低压变频控制绞车安装到位。经过前期调试和试运转,运行良好,每次拉运矿车七辆,提高了运行速度和运量,保证了安全运行,满足了生产所需。

科技兴矿让金华山插上腾飞的翅膀,为金华山矿又好又快发展发挥重要作用,该矿还将对井下570暗斜井皮带机电控系统实施变频技术改造,以保障暗斜井皮带机双机负荷同步,降低事故影响,提高运输可靠性。其他生产现场的电气设备的技术升级改造还在调研中。

编辑:郝 龙


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