近日,王石凹矿修造厂职工通过改进冲床机械设备,使井下皮带卡子制作效率至少提高了10倍以上。
据悉,已有50多年开采历史的王石凹矿,井下生产环节系统较为复杂,担负原煤运输任务的井下皮带是主要的运输工具,频繁的皮带磨损致使皮带卡子使用量大,每月基本上都在8000个左右。而以前用冲床机械冲制皮带卡子时,因冲床是由脚踏板连杆拉动勾头键提升冲头来实现冲掉铁皮卡子的,因而每冲制一个皮带卡子既要人用手传动铁皮,又要用脚踩踏一次冲床机械连杆,如此不仅工序复杂,且费人费力,制作效率相当低,一两分钟才能冲掉一个,经常是一个班下来,累的操作人员脚酸腿疼。
为改变这一历史现状,该矿修造厂王铁辉遂经过长期的操作实践,多次的摸索研究,最终通过采取将冲床脚踏板连杆甩掉,自行制作一钢制挂钩,一端固定在皮带轮轴上,另一端拉在冲床钩头键上,进而实现了只要一起动电机,人工只需用手连续传动铁皮,即可连续不断地完成皮带卡子冲制,如此大大减轻了操作人员劳动强度,有效提高了工作效率,现在每冲掉一个仅只需一两秒钟。
编辑:郝 龙