近日,经过王石凹煤矿广大干部职工13天的不懈努力,该矿主Ⅱ运输皮带更新改造工程提前两天顺利完工,标志着该矿井下主运输皮带全面进入智能化管控时代。
据悉,属国家“一五”期间由前苏联援建的全国156个重点工程建设项目之一的王石凹矿,自生产系统转入二水平以后,生产环节系统越来越复杂,安全生产压力相对较大。特别是承担着矿井年产120万吨原煤拉运重任的主Ⅰ、主Ⅱ两条运输皮带,随着服务年限渐长,机械设备老化严重,不仅维护投入的成本高,时常还会制约正常生产。
为减少事故影响、提高运行效率、增加经济效益、改善工作环境,该矿在2011年先行对主Ⅰ运输皮带实施变频电控改造的基础上,积极利用今年7月份矿井停产检修时间,对运输距离长700余米,从1996年开始一直使用至今的主Ⅱ运输皮带实施整体拆除,重新安装新型胶带运输机及与之配套的矿用隔爆变频器。
新安装的主Ⅱ运输皮带原煤运输能力达每小时450吨,较这次被整体拆除的原皮带每小时提高100吨;变频设备采用集中控制的方式,通过各种传感器对电机电流电压、速度、打滑、跑偏、急停、烟雾、纵撕等设备运行和故障状态数据进行集中采集,实时显示反映在智能显示屏上,从根本上解决了皮带机运行距离长、人工监控判断分析问题难、误操作易出现安全隐患的问题。
同时,采用变频器完成电机的启动调速,可实现运输皮带的平稳启动和调速要求,避免了直接起动给设备带来的机械冲击,能有效降低设备的维护成本;而能任意设定皮带起动时间和调节运行速度的功能,可给日常检修、更换皮带等工作带来很大方便;结合现场的煤量情况可降频使用的功能,节能效果亦比较明显。
编辑:郝 龙