
为确保原煤运输系统安全运行,6月24日,柴家沟井历时20小时安全顺利完成了780米主斜井胶带硫化任务,再创矿有史以来胶带硫化时间最短的最高记录,胶带硫化质量达到了预期效果。
此次胶带硫化包括松带、剥带、钢丝绳芯抹胶、打卡子衔接和工字钢固定等工序。在胶带硫化前期,该队提前召开工作安排会,一方面组织职工在学习《钢丝绳芯输送带硫化接头标准安全技术措施》,让其熟练掌握胶带硫化工艺安全技术要领,便于硫化工作的开展。另一方面,抽调生产班精兵强将补充到检修班,明确分工,细化落实,保质保量完成胶带硫化任务。
“人员已准备就位,可以开始硫化工序”,早上8:00整,该队在矿党政班子成员的统一安排下,在机电部精心组织下,将主斜井胶带浮煤放空后,组织人力将井底支撑胶带滚筒的重锤前移至2米,待胶带距离缩短后,再通过人力将缩短松弛后的胶带拉运至主斜井井口搭建硫化平台处,做好了剥带前的准备工作。
9:30分,割带工序开始,该队组织人员分组沿着胶带钢丝绳位置,将多余部分的胶带一点点剥离后,洗净钢丝绳、徒手抹胶、打卡子衔接、工字钢固定和胶带试运转等……,各项工作都在安全有序衔接进行着。
“运输机启动正常……,”于次日凌晨4点声音从副斜井胶带运输机上语音播报系统传来。
胶带运输机的试运转正常,宣告着此次胶带硫化检修任务安全高效完成,比原计划提前了4个小时。据了解,该矿主斜井胶带全长1600米,宽1米,由于长期高速运行,导致胶带段部分磨损较为严重,为了保证井下原煤运输系统安全运行,经矿党政上会决定,利用1天时间,由该矿选运队与厂家联合硫化780米主斜井胶带部分段。