自2016年10月,崔家沟项目部对2122综采工作面抽放工艺革新以来,经过实践对比,工作面抽放效果好,瓦斯浓度明显降低且稳定易控制,并实现减少各项材料费用投入707256元,降低人员班次成本投入139200元,真正做到效果好效益大。
崔家沟项目部针对崔家沟煤矿2301综采工作面“一通三防”抽放工艺布局,因四趟埋管抽放管路延接距离长、接头漏气率大、工作面条件等因素限制,导致出现抽放效果不佳,回风流瓦斯含量不稳定,且四趟管路铺设投资高,作业人员劳动强度大的情况成立了以总经理、总工程师为组长,通防副总、通防部管理人员、抽防队技术人员为成员的技术改革小组,经过多次下井考察,多方论证调研后,决定采用在2122工作面回风顺槽每60米施工1个钻场,每个钻场施工4个高位钻孔的迈步高抽钻孔为主,回顺上帮布置两趟ø300mm上隅角瓦斯埋管抽放为辅的瓦斯治理方案,并于2016年10月施工、统计、分析、总结、对比,革新后,自2122工作面开始回采至今,工作面上隅角瓦斯浓度一直稳定在0.3%以下,回风流瓦斯浓度控制在0.2%-0.26%之间,抽放效果好且人员强度小,能够确保综采工作面安全顺利回采。而且在材料投入方面节约l了ø300mmPVC抽放管路1946米,M20*140螺栓3900套,吊挂花篮螺栓648个,连接管路及正常生产共计减少人员班次870个,极大降低了各项费用的投入,实现了效益创收。
责任编辑:周彦荣 编辑:郝 龙