近日,柴家沟井在深入开展隐患排查活动中,发现42226智能化综放工作面日常生产中,支架后部存在煤矸松软、空间狭小等不利因素,为落实安全生产工作要求,消除安全隐患,针对这一问题,该矿第一时间成立技术攻关小组,自主研发后部刮板输送机扫煤器,为全力做好矿井安全生产工作夯实了根基。
此次技术攻关历经多次专题研讨、技术分析及实地验证,几易其稿最终设计制作完成后溜扫煤器。 该扫煤器主要分为固定部和扫煤部,扫煤部由两个组合钢板,前后用十个螺丝连接固定,通过焊接固定在扫煤器固定部上,固定部由20mm钢板通过8个眼位用U型环配合螺丝固定在后部刮板输送机立环上,通过刮板输送机运行牵引,起到清扫支架尾部浮煤的作用。
该装置实现了综采无人化清煤。 以往后部输送机清理浮煤需要十多个人进入后部支架清理5个多小时才能完成,该装置投入使用之后只需4名工人进行作业,从安装、扫煤到拆卸共计2.5个小时,在减少劳动力的同时,从根本上解决了因人员进入后部支架清煤的安全隐患。
通过自制扫煤器投入使用后观察,清煤效果良好,大大地降低了职工的劳动强度,达到了减员增效,高效用工的目的。此次自制扫煤器的投入使用,为矿井安全生产积累了经验,为安全工作奠定了基础,为矿井高质量发展作出了贡献。