近日,机电分公司(厂)紧紧扭住“治亏创效”任务,强化内部协作,在矿业公司的关心关注下,多方联系取得ZFG10000/18.5/35D液压支架柱窝、柱帽批量生产制造业务,开辟了一条企业逆势有为的发展道路。
此次承揽的ZFG10000/18.5/35D液压支架架型大、自重高,每架液压支架各需用柱窝、柱帽4个,单个柱窝、柱帽分别重210公斤和238公斤,全部122架液压支架的铸件吨位总计达到207.4吨。面对首次承揽的大批量液压支架铸件活路,该分公司(厂)上下联动,党政领导先后多次深入施工现场实地了解情况,协调解决实际困难。大修分厂克服时间紧、任务重的困难,加紧做好相关人员及物料准备,紧急制作铸造沙箱40个,迅速抽调22名技术能手,充实到造型小组、冶炼小组、铲断小组,吊车、化验、切割工等多个辅助工种也都整装待命,全力以赴积极做好前期各项准备工作。
为合理降低生产成本,大修分厂精心调配工种,倒排工期,三班轮换,两台1吨和0.5吨中频炉连轴运转,熔铸轮换交替。砂型工白天精心进行模具造型;铸造工夜间开工,削峰填谷,每天夜里10点到岗到位,通宵达旦干到凌晨拂晓;化验工等到废钢过磅入炉后,待钢水化到90%左右时,提取钢水,取样化验炉料成份,根据钢号标准和化验情况,按比例添加合金配比,再经化验,待化学成分符合钢号标准、脱氧良好、浇筑温度控制在合理区间后,经在钢包内清除废渣后方予以出炉浇筑;铸造工经对铸件进行热处理、淬火、回火等多个工序后进行铲断作业,整个生产期间,质检人员现场跟进验收,确认签章,确保产品质量后,方转入车工工序进行精加工。
施工期间,大修分厂又在产品试制的基础上,多方总结经验,改进工艺水平,全力开展技术攻关,为解决铸件表面易产生不光洁、气孔和砂眼等质量问题,从严把原料关入手,多方联系购买使用20-40目之间的细砂,使粗细砂均匀结合,既保证了良好的紧实固型效果,又保持了优异的透气性能,并采用湿型铸造法,细砂经加水玻璃石英砂后,吹二氧化碳使砂型硬化,再刷醇基结晶铸造涂料严密合箱待浇筑,使铸件毛胚表面光洁度大大提高,不仅减少了表面粗糙、铁瘤、凹凸不平、错箱、披缝、变形和呛孔等问题,也大大减少了后期车床加工工作量,提高铸件的内在质量。
目前,该型液压支架需要制作的976件柱窝、柱帽正在确保工期质量的前提下,紧张有序加紧施工。
责任编辑:周彦荣 编辑:郝 龙