近日,东坡矿科技创新再添硕果,该矿机修厂自主研制的立卧两用式压力机,投入使用后效果良好,不仅降低了职工的劳动强度,提高检修效率,每年还可节约设备检修费用10余万元。该矿原有的立式压力机,动力、压力均小,随着矿井的发展,对液压支架、皮带滚筒、电机齿轮等大型设备的检修、整形,都无法满足使用。在检修液压支架时,对侧护板、后仰板等部位需要先用氧焊切割掉,经锻工热处理整形后,再重新焊接,在井下使用过程中,容易出现断裂、脱焊等不安全因素。检修皮带滚筒主要靠人工拆卸修理,有时一天也拆卸不了一个,不仅体力消耗大、效率低,而且也很不安全,遇到皮带滚筒主齿轮卡死或轴严重变形的,不是外委修理,就是用将氧焊主齿轮切割掉,外委修理需要较高的费用,氧焊切割后主齿轮无法重复使用,都造成了很大的浪费……
面对这一个个难题,该矿机电矿长刘剑的眉头皱了起来,购买一台压力机需近20万元,但想到当前煤炭形势及该矿的技术力量,大胆提出自制压力机的设想。与机修厂厂长董民权、技术副厂长张哲,多次研究论证,结合使用时的可操作性、实用性、安全性,组织机加工班技术人员设计图纸、计算压力、寻找配件,经过近20天时间,一台制造成本不到2万元、立卧两用式压力机“闪亮登场”。该压力机利用废旧丝杠作为主筋,又加装了四个主筋,加大了压力机耐撑强度,通过多次反复试验,最大压力可达300吨,达到理想效果。并设定了自定义高压保护,超过200吨压力即自动卸载,同时,加装保护网,确保职工使用安全。
据悉,自制压力机投入使用以来,既有效满足了制作各种特殊配件的需求,提升了整形加工质量,杜绝了材料浪费和不安全事故发生,同时,大大降低了职工劳动强度,从时间、工时、资金比原来节约近2/3,为该矿科技强企战略奠定坚实基础。
责任编辑:周彦荣 编辑:郝 龙