“科技之春”征文
水是生命之源,水是发展之本。多年以来,吃水难问题一直困扰着铜川矿区,2009年以来,地勘公司先后承担了东坡、徐家沟、金华山、一五三厂四口奥灰岩水源井施工任务,解决了“三矿一厂”的用水难题。对于地勘公司来说,施工奥灰岩水源井,也是开天辟地头一次,面对施工孔径大,水井深,地层复杂等技术难题,地勘公司对施工工艺进行了一系列革新改进,确保了四口奥灰岩水源井的顺利施工,也为下一步在矿区继续施工奥灰系石灰岩水源井积累了宝贵经验。
首先对钻头进行了改造。打深水井,首要问题是确保安全和施工进度,而施工进度的快慢、安全与否与所使用的钻头有直接关系,因此地勘公司把工艺改造的核心首先聚焦在钻头上。施工过程中,以牙轮钻头替代合金钻头,在不同的地层中,使用不同规格的牙轮钻头,并自行研制焊接钻头,同时不断调整施工过程中在不同的地层中所给的钻头压力的大小,避免了安全事故的发生,加快了施工进度。
其次是对水位测量方法进行了改进。打水井,抽水试验是施工过程中的一道重要工序。抽水试验时水位必须准确测量,它是计算水井涌水量一个重要参数。以前测量水位时要向井内下1吋焊管,然后管内再下水位绳,以万能表连电来取得水位数值。该方法误差大,费时费力,而且在水位过深时井内下焊管也很不安全。为此,地勘公司借鉴油气井水位测量方法,改用了SEPT型直读电子压力计,它只需将Φ32mm×300mm的压力计与Φ10mm电缆连接下入井内,电缆连接地面显示仪,便可以读得井内水位。改造后的水位测量方法,不仅精确度极高,而且还安全省力。
第三是对捞砂筒进行了改造。由于水井孔径大,岩粉多,捞砂对施工水井来说,占有相当大的工作量,地勘公司对捞砂工艺也进行了改造。过去使用的捞砂筒,上钻后将捞砂筒倒栽,倒出筒内岩粉。该方法在倒出岩粉时工人劳动强度大,而且存在安全隐患,因施工中捞砂频繁,费时费力。地勘公司改造成在捞砂筒底部开一20cm×30cm活门,用螺丝将其与筒体固定,这样的话,在倒出岩粉时就不必将捞砂筒倒栽,只需打开活门,岩粉自动从捞砂筒底部流出。使用改造后的捞砂筒,既省时省力,又安全可靠,收到了事半功倍的效果。
由于地勘公司对施工工艺不断革新改进,去年在金华山施工的水源井,创出了地勘公司奥灰岩深水井施工历史上三个第一:一是施工水井最深,是第一个超过1000米的水井;二是孔径最大,直径达到620毫米;三是首次采用二氧化碳洗深井,试抽水30分钟后水即变清,收到了明显效果。
编辑:郝 龙