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崔家沟项目部18小时奋战 1200米钢丝绳更换告捷
作者:贺佳斌   来源:    发布日期:2018-05-15   点击次数:
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“副斜井绞车1200米钢丝绳顺利更换完毕,经过半载重载、全速运行、紧急制动等试验后,新制作的钩头牢固可靠,运行参数符合要求,可以投入生产。”5月11日下午16:00,经过18小时的奋战,崔家沟项目部副斜井绞车提升钢丝绳顺利更换完毕并试车成功。

据了解,目前运行的副井绞车提升钢丝绳长1200米,由42根钢丝拧股而成,于2017年5月更换,至今已使用一年时间,为消除提升系统安全隐患,该项目部决定利用5月10日至11日对副斜井钢丝绳进行更换。为不影响职工上下井,确保副井绞车提升钢丝绳钩头制作及更换工作顺利进行,该项目部党政领导高度重视,认真部署,提前安排分管领导、机电部与机电队就更换工作的前期材料准备、更换工作的有关事宜进行了商讨确定;该项目部机电队始终将“安全第一”的思想贯穿于整个换绳过程,迅速“点兵点将”组成施工力量,超前准备所需材料工具,编写《更换副绞房绞车钢丝绳安全技术措施》,组织开展措施专项培训,讲授制作钩头技术难点和技术要领,学习换绳工艺流程,同时要求参与施工人员各种证件齐全有效、劳动防护用品佩戴齐全。

制作、冷却钩头是此次工作的“关键环节”,工序繁琐、质量要求高。首先需要人工用纱布打磨钩头内部,灌入盐酸进行除锈。然后将42根钢丝分成单根,用柴油清洗干净,加热后逐根挂锡,将挂锡好的41根穿钩头孔心折180度,最中间的1根不做处理。将事先准备的巴士合金融化,按比例添加膨胀剂,然后浇灌,10日晚18:00钩头制作完成,自然冷却12小时后即可打磨。

11日上午8:00,开始更换钢丝绳。此时需要做好钩头放置标记,记好深度指示器米数,将旧钢丝绳拉出,将新钢丝绳缠绕到滚筒,恢复深度指示器离合,恢复数字编码器,校正即可完成。施工期间,该项目部相关领导、部室负责人、区队主要领导从钩头的制作,到钢丝绳的收放、缠绕钢丝绳,再到试验,全程跟踪现场施工,督促现场安全管理,现场指导解决更换过程中遇到的问题;施工人员每个环节协调作业,密切配合,确保了整个施工的平稳推进。

11日下午15:20,更换完成的绞车挂3辆车开始第一次钩头测试,当全速运行距井底30米时,实施紧急制动,然后升井对比入井前对钩头处预留记号进行对比,无变化,钩头牢固,运行正常,第二次、第三次测试……当第三次车辆升井后比对,无变化,一切正常,可以投入使用,至此,副井绞车提升钢丝绳的更换任务圆满顺利完成。

该项目部机电队队长武利民总结此次更换钢丝绳时说道:通过此次更换工作,不仅提升了干部职工的技术水平,锻炼了职工队伍,更是提高了副井提升系统运行的安全系数,极大的保障了副斜井人员和材料的运输安全。

责任编辑:周彦荣 编辑:李 磊


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