近日,由王石凹矿职工自行设计的溜子槽底帮出煤眼创新项目,经过近两个月的实践应用获得成功,有效解决了溜子底槽拉回煤难处理的问题。
作为王石凹矿综采工作面重要配套设备的264型溜子,由于使用环境较为复杂(该矿已有50多年开采历史),受工作面倾角等因素影响,时常会出现溜子沿工作面整体向下或向上窜动,使溜子与转载机之间的搭接距离发生变化,出现溜子底槽拉回煤现象,导致设备运行阻力增加,严重时会发生溜子憋死或断链事故,直接影响正常安全生产,而采取拆除机尾护罩或中间带天窗(安装溜槽时每隔10节有一节带天窗)的溜槽人工处理时既费时又费力。
为解决这一难题,该矿机电副总带领修造厂技术骨干,经过反复摸索实践,采取在每块溜子槽底帮一侧斜着钻一直径为30mm的出煤眼,这样每块刮板经过出煤眼时就可把里面的回煤慢慢挤出槽外,大大降低了溜子底槽拉回煤现象,即使偶而出现拉回煤现象,也可通过在出煤眼处用高压水冲洗将煤冲刷出来,有效提高了工作效率。据悉,该矿这一创新项目已得到设备生产厂家的肯定与认可,并已逐步开始推广应用。
编辑:郝 龙