
近日,柴家沟井自主设计研发矿用提升绞车托举钩头,代替了人工使用铁钩提钩头操作,不仅有效降低了职工劳动强度,还杜绝了人工操作时带来的安全风险,更实现了井口副斜井的运输安全。
据了解,该矿副斜井绞车运输自使用新提升绞车,绞车主绳直径由原来的24.5毫米升级为40毫米,随之还有钩头的重量,使得钩头这一部分达到了近50公斤,操作人员每次摘挂钩头至少需要2-3人才能完成此项工作,不仅费时费力,还具有潜在的安全隐患。加之正在运输期间的升井矿用提升绞车行驶至副斜井井口这一段,处在平巷车速降低、钩头自重较大、钩头容易拖地,就会导致轨道道岔缝隙卡和挂钩头绳卡,就有可能导致钩头损坏或变形。

针对这一实际,该矿技术人员集思广益,聚众智、献众策,根据矿用提升绞车日常运行情况,钩头在运行期间受力程度和损耗情况,对标学习其他矿井提升绞车好经验好做法,结合矿井实际,在昼夜交替中,历经一次次的会议方案研讨,图纸精准设计,现场卡尺测量,通过自制研发前后效果对比,最终敲定了设计托举钩头的矿用提升绞车实施方案,对照设备参数、运行效能和后期效果进行加工升级改造,经安全测试运行数据达标,该项技术完全符合矿用安全运输标准,现已投入使用,不仅降低了作业人员的劳动强度,还提高了提升绞车安全运输效能,更保证了乘车人的人身安全,深获职工的好评。