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机电分公司(厂)技术革新提工效
作者:毕大庆 网上投稿   来源:    发布日期:2016-01-14   点击次数:
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面对企业经营严峻形势,机电分公司(厂)扭住“治亏创效”目标任务,想方设法在内部挖潜上出招,集思广益在技术革新上着力,通过充分发挥集体智慧,进行设备工装革新改进,提升装备效能,提高了劳动效率,创新创效取得显著效果。

该分公司(厂)皮带机分厂托辊生产线托辊轴生产加工量大,加工精度要求高,而进行托辊加工的主力机型——ZX6350C钻铣床,在加工工件过程中不仅操作需要手动人摇,而且精度无法保证,每次最多只能加工一根托辊轴,无法满足大批量生产的需要。面对这种情况,该分厂充分发挥设备最大效能,积极通过技术革新挖潜力、增效益,抽调精兵强将,组织技术人员结合职工实际操作经验,集思广益展开技术公关,反复研究设计方案、精心设计改进图纸,在提升设备性能上狠下功夫、多想办法,历经实地精细测量、多次试验改进,最终确定了该型钻铣床设备革新改造方案。革新方案采用20毫米厚钢板做底盘,16毫米厚钢板做支撑,梯形螺旋丝杠紧固工件的方式,设计加装简便易操作的工作台,充分利用设备行程余量,托辊轴加工从原来的一次一根到一次最大可同时加工12根的生产能力,并省去了频繁上料、对刀的繁琐过程,形成了工件批量加工能力,充分利用了工作有效时间,提升了设备使用效率,节约了加工成本,提高工效5倍以上。

在取得初步成功的基础上,该分厂技术人员没有就此止步,又针对工件一次加工量大,排序不规整,不方便加工的缺陷,采用角铁焊接方形支架,设计出固定轴头予以压实卡紧的方式,确保了托辊轴在加工过程中走刀运行平稳。为增加铣轴长度,又在工装改进基础上,增加辅助工装,从而使托辊轴的加工长度由0.3米拓展到1米,满足了较长托辊轴的精细加工。为改善该型机床高度不够,无法加工大对轮的窘境,分厂充分利用原有设备,采取深挖地基的方式,延长机床工作台丝杠上下行程的有效高度,使工作台行程由原来的0.3米高,跃升至0.5米高,弥补了设备设计缺陷不足,满足了皮带机机头传动对轮的加工生产需要,在不增加新设备的基础上,实现了一机多能、一机多用,提升了现有装备最大效能。

责任编辑:周彦荣 编辑:郝 龙


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