日前,玉华矿二盘区2405综采工作面已全面转入后期推采阶段(预计2016年2月底转入推采末期),标志着该矿通过优化采面巷道设计,减少生产成本投入,提高煤炭资源回收率,破解采掘接续紧张难题取得突破性胜利。
据悉,位于铜川焦坪矿区的玉华矿,综放面主采4-2煤层,瓦斯含量大、涌出量大、易发火。此前,该矿一直采用综采面布置高抽巷和灌抽巷(即每个综采工作面由运顺、回顺、灌抽巷和高抽巷等四条巷道组成)的巷道布置和通风方式,解决综采工作面瓦斯抽采与防灭火问题。
这种综采工作面巷道布置方式,虽具有防灭火手段多样、效果可靠等优点,但由于巷道工程量大,灌抽巷(其作用主要是滞后工作面推采进行黄泥灌浆、高抽巷抽采开口位置和高位裂隙钻孔施工地点等)又布置在煤层回顺中外侧20-25米(这部分煤炭很难回收),给矿井带来采掘生产接续紧张、煤炭资源难免损失、生产成本加大等不利因素。
为解决这一两难问题,该矿经过反复研究、多次论证,在2405工作面首次施行了取消灌抽巷布置的优化采面巷道设计方案。通过在回顺巷道中敷设2趟直径100mm灌浆管路,将管口埋入到预设位置后进行黄泥灌浆、注三相泡沫或注凝胶,实现滞后工作面推采灌浆;同时,将高抽巷开口、高位裂隙钻孔的施工全部放在回顺中进行。
如此,既保障了采面安全可靠防灭火,又达到了降低生产成本、保障正常生产接续、提高煤炭资源回收率的目的。据该矿生产科室技术人员初步核算,仅取消一条长度为2000米的采煤工作面的灌抽巷布置,就可直接减少生产材料投入300多万元,并可为企业至少多回收30万吨的煤炭资源。
责任编辑:周彦荣 编辑:郝 龙