近日,由王石凹矿职工自行设计的帮锚铁丝制作模具经试验获得成功,有效解决了以前人工制作质量不高,效率低下,且浪费材料的诸多难题。
该矿井下综掘队支护所用帮锚铁丝,由于需求量比较大(每月8000根左右才能保证正常生产所需),以前采取人工制作不仅费时费力不出活,且因人工制作时不好掌握长短,制作出来的帮锚铁丝质量往往达不到所需要求。
为防止出现帮锚铁丝达不到规定要求的2米长度,人工缠绕制作时一般都要将铁丝留的稍微长一些,然后再统一切割掉150mm-200mm,以使帮锚铁丝长度一致,达到符合正常安全生产所需的规定要求,致使材料浪费严重。
为解决这一难题,该矿修造厂技术骨干岳晓林、李福军经过长期的摸索研究,根据大齿轮带动小齿轮的原理,设计了一台小圆倒大圆的帮锚铁丝制作模具,并利用一台废旧车床作为动力,成功实现了帮锚铁丝自动化制作。
据该矿修造厂职工田东贤介绍:“以前采取人工制作铁丝锚杆,三四个人一天最多也就制作400根左右,现在使用模具自动制作,两个人半个小时就能制作500余根,不仅大大提高了工作效率,还彻底杜绝了材料浪费现象。”
编辑:郝 龙